6、選擇蒸汽品質好的鍋爐或蒸汽發生器;7、選擇燃盡率高、任何功率工況下均能在線監測排放達標的鍋爐或蒸汽發生器;8、選擇純水處理設備,使用純凈水作為鍋爐或蒸汽發生器的水介質。降低水電費用,主要從以下幾方面入手:1、選擇純水處理設備,使用純凈水作為鍋爐或蒸汽發生器的水介質;2、選擇真實熱效率較高且熱效率衰減速度慢的鍋爐或蒸汽發生器;3、選擇能夠真正實現負荷控制和負荷效率、按需燃燒、按需產汽、按需分配的鍋爐或蒸汽發生器;4、選擇排煙溫度較低的鍋爐或蒸汽發生器;5、選擇蒸汽品質好的鍋爐或蒸汽發生器。降低水處理費用、保養費用、維修費用、停工損失,主要從以下幾方面入手:(1)選擇可組合鍋爐,有備無患;(2)選擇純水處理設備,使用純凈水作為鍋爐或蒸汽發生器的水介質;(3)選擇質量穩定、故障率低、維修簡便、使用壽命較長的鍋爐或蒸汽發生器;(4)選擇技術力量強、服務距離短、服務效率高、配件收費合理、可以延保的廠家。降低人工費用、管理費用,主要從以下方面入手:選擇非特種設備的小型鍋爐或蒸汽發生器,免專職持證鍋爐工,免報批,免監檢。降低折舊費用,主要從以下方面入手:(1)選擇使用壽命長的鍋爐;。安徽能源管理供應聯系泰州市斯迪蒙科技。陜西單元式能源管理售賣
受熱面傳熱功能變差,燃料焚燒釋放的熱量不能及時傳遞到蒸汽發生器的水中,大量熱量被煙氣帶走,導致排煙溫度過高。如果廢氣丟失和增加,蒸汽發生器的熱功率將降低。為了堅持蒸汽發生器的附加參數,須添加更多的燃料,從而浪費燃料。大約1毫米水垢會多浪費10%以內的燃料。2、加熱面損壞由于帶水垢的蒸汽發生器傳熱功能差,燃料燃燒的熱量不能迅速傳遞到蒸汽發生器水中,導致爐膛和煙氣溫度升高。因此受熱面兩側溫差變大,金屬壁溫度升**度降低,在鍋內壓力作用下發生鼓包甚至。3、蒸汽發生器輸出下降:結垢后,蒸汽發生器的傳熱功能變差,需要消耗更多的燃料才能達到額定蒸發量。但是隨著結垢厚度的增加,爐膛容積是有限的,燃料消耗是有限的,所以蒸汽發生器的輸出會減少,終端用汽量會不足。陜西單元式能源管理售賣免檢能源管理供應聯系泰州市斯迪蒙科技。
蒸汽鍋爐效率提高(節能)途徑--快速產汽,為什么產汽速度越快,越節能?滿足相同時間內達到相同的蒸發量時:1)傳統鍋爐蒸發量響應速度要遠低于頻控混流蒸汽機組;2)傳統鍋爐的配置噸位需遠高于頻控混流蒸汽機組;3)在穩定運行工況時,傳統鍋爐需降負荷運行,頻控混流蒸汽機組可以在額定負荷下運行。蒸汽產生速度越快,能耗損失越小,且鍋爐的運行效率越高。因此,在保證蒸汽品質前提下,產汽速度越快的鍋爐,越節能!!蒸汽鍋爐效率提高(節能)途徑--產供1、傳統汽包鍋爐、貫流鍋爐、盤管鍋爐:只能輸出額定蒸汽壓力,末端需求蒸汽壓力不一致時,需配置蒸汽減壓閥降壓使用。直流模塊機、頻控混流蒸汽機:蒸汽壓力可根據末端蒸汽壓力需求匹配設定,無需配置蒸汽減壓閥,直接輸出工藝低壓蒸汽。2、傳統汽包鍋爐、貫流鍋爐、盤管鍋爐、直流模塊機:鍋爐降負荷越多,鍋爐效率越低。頻控混流蒸汽機:單元化設計,根據末端蒸汽使用量,實準匹配運行單元數量,可在不同負荷下,保持額定熱效率。
以“全預混冷焰燃燒技術”降低排放濃度,全預混表面燃燒技術是目前鍋爐三大燃燒技術(全預混燃燒、大氣式燃燒、擴散式燃燒)中相對優點較多的燃燒技術,除了對助燃空氣潔凈度要求較高以外,無論是在燃盡率、燃燒穩定性、燃燒溫度的均勻性和燃燒噪音方面,還是在“在線監測”滿足國家嚴苛的排放要求(NOx濃度低于30mg/m3,且CO濃度低于95mg/m3)方面,優勢還是比較明顯的。運用“全預混冷焰燃燒技術”,并分解鍋爐爐膛,每個鍋爐單元均配置的全預混燃燒器,將整個鍋爐機組所需要的燃燒功率有效分解,化整為零,有效降低NOx和CO的排放濃度。經上海“機械工業鍋爐及環保產品質量監督檢測中心”抽樣檢測,混流蒸汽機組在滿負荷運行時,折算NOx排放濃度為25mg/m3,CO排放濃度為27mg/m3天津能源管理供應聯系泰州市斯迪蒙科技。
鍋爐大氣污染物排放標準,GB13271-2014鍋爐大氣污染物排放標準,標準中明確了燃氣鍋爐大氣污染物項目,及排放限制:1)顆粒物;2)二氧化硫SO2;3)氮氧化物NOx;4)煙氣黑度天然氣潔凈度高,H2S含量少,且易燃燒充分,因此顆粒物、SO2以及煙氣黑度一般都能達標。國家標準是強制執行標準,各地基于國家標準也制定各自的地方標準,對排放限值進行了更嚴格要求,部分地區(比如上海、成都、西安等地),增加了對一氧化碳CO的排放限值要求。目前地方標準中,排放要求:NOx<30mg/m3且CO<100mg/m3寧夏過熱能源管理供應聯系泰州市斯迪蒙科技。四川過熱能源管理供應商
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案例分享:重慶永川某酒廠項目性質:改建項目(1臺常溫型組合式混流蒸汽機)改造前:,2個4米酒蒸子,年產酒量600噸,每天運行8小時(凌晨2點30分-上午12點,其中啟爐30分鐘,期間換蒸子1小時),燃氣耗氣量平均約623方/天,因鍋爐耗能高進行節能改造。改造后:1臺1噸組合式混流蒸汽機,運行(凌晨3點-上午10點30分,期間換蒸子1小時),燃氣耗氣量平均498方/天。蒸汽流量顯示,混流蒸汽機蒸發量約1008kg/h,平均蒸噸耗氣量為3/t(天然氣低位熱值約8300Kcal/m3)。節省;節省燃氣125方/天,燃氣節能率20%;排污量減少約90%。運行效益:與改造前相比,天然氣一天能省125方,按全年釀造9個月252天算,一年天然氣能節約31500方,合10萬元以上(天然氣單價)。設備不需要持證鍋爐工值守,每年可以節省人工費用約6萬元。污水運費可以節省2萬多元/年。每年綜合節省費用可以達到18萬元以上(預計一年半能省回設備投入)。用戶反饋:產汽很快,蒸汽品質好,排污量很小,運行穩定,出力足,蒸汽量變化時小單元自動啟停,能耗很低,工時也縮短了,工人很滿意。陜西單元式能源管理售賣